煤在电厂生产过程中占总成本的70%左右,因此,燃煤管理是电厂成本管理的关键。为进一步做好“节约能源,降低成本”工作,更好的掌握原煤掺配比例,提高燃烧效率,保证机组安全平稳运行,PG电子·麻将胡了官方网站矿冶热电厂燃运专业配煤技术攻关小组自去年12月成立以来,就着手对“焦粉掺烧”的方案进行研究实验。
通过质检分析,焦粉内固定碳含量高、热值高,若进行有效利用就有利于提高煤的固定碳以及发热量,以达到节约成本的目的。但是焦粉挥发分低、灰熔点低,又会造成原煤着火时间推迟、易结焦等问题,针对此问题,攻关小组多次取样、掺配,原煤:焦粉的配比从7:3到8:2,再到9:1,经过多次实验、分析,最终将掺配比例确定为10:1,并经发电车间、生产技术处、机械动力处等各部门共同研究后进行试烧。
试烧工作在#2号炉进行,试烧之前,为保证掺配质量,攻关小组成员轮流在煤场监督、指挥,要求特种车辆人员在煤场反复掺、倒,尽量将焦粉掺配均匀,以保证锅炉可以稳定燃烧。经过5天的试烧实验,圆满达到了此次试烧的目的。此次试烧使用原煤5730.38吨,其中使用焦粉约合570吨,将“焦粉”掺入原煤后,预计每1000吨可节约原煤100吨,目前在3台机组运行的情况下,日上煤量为5000吨,使用焦粉掺配的煤,预计每日可节约用煤500吨,每月可节约用煤15000吨。
矿冶热电厂成功将焦粉“变废为宝”,在保证锅炉稳定燃烧、生产平稳运行的同时,进一步降低了发电成本,有效推动了“节能降耗”工作。